Bağlantı elemanı üretim verimliliğini artırmak için soğuk dövme prosesinde tasarım iyileştirme ve simülasyon çalışmaları
Künye
Yağcı, T., Baygut, A., & Çulha, O. (2025). Bağlantı Elemanı Üretim Verimliliğini Artırmak İçin Soğuk Dövme Prosesinde Tasarım İyileştirme ve Simülasyon Çalışmaları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(4), 916-927. https://doi.org/10.35414/akufemubid.1548540Özet
Bu çalışmada, özel bir bağlantı elemanının kesit geometrisinde
silindirik formdan kareye değişikliği ve soğuk dövmede
operasyon adım sayısının azaltılması ile üretim verimliliğinin
artırılması hedeflenmiş ve üretim sırasında hammadde ve
kalıpta ortaya çıkan gerilmeler incelenmiştir. Çalışmada, tasarım
ve proses parametreleri simülasyon analizleri ile belirlenmiş,
prototip üretimler gerçekleştirilmiş ve deneysel doğrulama
çalışmaları yapılmıştır. Bağlantı elemanı, geleneksel proses
tasarım çalışmalarıyla öngörülen 5 veya 6 operasyonla, 20MnB4
düşük karbonlu çelik hammadde kullanılarak üretilmiştir.
Simülasyona dayalı tasarım çalışmalarında; kesit daralmaları,
kare kesitin silindirik hammaddeden eldesi ve kafa formunun
oluşturulması sırasında meydana gelen gerilme değerleri
araştırılmıştır. Prototipleme sürecinde, simülasyon
çalışmalarının sonuçlarına göre, iki ekstrüzyon operasyonunun
tek kalıpta gerçekleştirilmesi ve optimum kalıp gerilmelerinin
tespit edildiği 5 operasyonlu proses tasarımına dayanan soğuk
dövme yöntemiyle üretim yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda,
sanal ve deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Sanal ve gerçek veriler
arasında ortalama %98,9 düzeyinde bir uyum tespit edilmiştir.
Ayrıca, kalıp maliyetinde yaklaşık %15 oranında azalma ve kafa
altı kare form bölgesinin şekillendirilmesinde kullanılan kalıp
ömründe %18 oranında artış elde edilmiştir. In this study, a modification was made to the cross-sectional
geometry of a specific fastener, changing it from a cylindrical
form to a square and by reducing the number of operational
steps in cold forging and the stresses induced in the raw material
and the die during production were examined. In the study,
design and process parameters were determined through
simulation analysis, prototypes were produced, and
experimental validation studies were conducted. The fastener
was produced using 20MnB4 low-carbon steel raw material
through 5 or 6 operations as predicted by conventional process
design methods. In the simulation-based design studies, the
stress values occurring during cross-sectional reductions, the
formation of the square cross-section from cylindrical raw
material, and the head shaping process were investigated.
During the prototyping process, based on the results of the
simulation studies, production was carried out using the cold
forging method with a 5-operation process design, in which two
extrusion operations were performed in a single die, and
optimal die stresses were identified. As a result of the study, it
was determined that there is an average compatibility of 98.9%
between the obtained virtual and real production data.
Furthermore, approximately a 15% decrease in die cost and an
18% increase in die life used for shaping the head square form
region were achieved.
Cilt
25Bağlantı
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4207535https://hdl.handle.net/11630/13102
Koleksiyonlar
- Cilt 25 : Sayı 4 [25]



















